对标降能耗
4月份以来,舞钢动力厂对照邯钢气体厂及能源中心确定出多项对标指标,围绕降低有效氧耗电、减低电损,降低吨钢耗新水和提高转炉、高炉煤气回收率认真细致展开工作。
该厂加强各循环水泵站水位监控,严格控制泵站新水补充,加大循环水利用力度,组织了6号泵站生产水管道的改造,4月份实现了污水零排放。围绕降低吨钢耗新水,他们还对生活水供应灵活采取降压、定点供水等做法,同时加强供水管网巡查力度和整改治理力度,先后治理了二轧钢北侧、支农管线、6号泵站、3号泵站、基建公司等区域严重漏点38处。实施了不分区域装表比对管线损耗措施,对5条分支管线加装盲板,减少了多管线供水造成的浪费现象。5月份吨钢耗新水降至2.28吨,取得历史最好成绩。同时,电耗和氧气生产成本均实现对标二台阶指标。
在降低氧气生产成本和电耗对标工作方面,该厂对标邯钢气体厂,瞄准标杆,认真组织开展降低电耗攻关,成立了攻关团队,每旬对攻关进行总结,发扬成绩,弥补不足,完善措施。
在降低煤气放散率方面,该厂积极探索转炉煤气回收、供应最佳运行方式,全面掌握公司所有煤气用户实时生产情况和转炉生产、检修情况,合理调控8万立方米煤气柜柜容,确保转炉煤气回收、供应随时处于动态平衡状态,最大限度实现回收、使用。5月份转炉煤气回收1651万立方米,创历史最好水平,转炉煤气回收利用率基本达到100%,为公司创效825.5万元。
节能降耗工作无止境。在下一步的工作中,舞钢将进一步狠抓主体厂余热利用工作。比如,炼铁厂烧结机的余热利用方案正在制订中。一旦实施,一年可产生经济效益1200万左右;对主体厂转炉、加热炉所产生的余热进行利用,用以拖动电机发电,预计每年可产生经济效益数百万元;对高炉冲渣水的回收利用正在实施中,准备将高炉产生的余热“吃干榨净”。
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